ANALISA GANGGUAN TEGANGAN JATUH PADA SYSTEM KELISTRIKAN TERTUTUP KAPAL DYNAMIC POSITIONING DENGAN SKALA LABORATORIUM

Penulis

  • Sardono Sarwito Departemen Teknik Sistem Perkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
  • Semin Sanuri Departemen Teknik Sistem Perkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
  • M. Badrus Zaman Departemen Teknik Sistem Perkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
  • Soedibyo Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
  • Indra Ranu Kusuma Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
  • Prasetyawan Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Kata Kunci:

Tegangan Jatuh, Voltage, Dynamic Positioning, Sistem Tertutup, Generator

Abstrak

Kapal dengan dynamic positioning memiliki kemampuan khusus antara lain, menjaga posisi kapal pada lokasi yang ditetapkan, mengikuti refrence point untuk bergerak sesuai dengan jalur yang ditentukan dan pekerja lainnya. Beberapa pekerjaan kapal dengan dynamic positioning memiliki risiko tinggi jika terjadi kegagalan dalam hal ini kehilangan posisinya. Hampir seluruh peralatan penunjang dynamic positioning  merupakan instalasi kelistrikan, menurut data statistic tahun 1994-2003 kegagalan kehilangan posisi yang fatal akibat suplai daya sebesar 10,6% dan sistem elektrikal 6,1% (Li, 2013). Oleh karena itu kualitas tegangan listrik menjadi Salah satu faktor  penting pada sebuah sistem kelistrikan kapal. Buruknya kualitas tegangan yang dihasilkan dapat mengakibatkan penurunan keandalan sistem tenaga listrik dan dapat mengurangi lifetime dari peralatan listirk tersebut. Tegangan jatuh yang terjadi pada beban listrik di kapal sering dihiraukan oleh ABK dan jarang mendapat perhatian khusus. Pada penelitian ini dilakukan uji laboratorium tegangan jatuh untuk mengetahui tegangan jatuh. Uji laboratorium ini dilakukan pada beberapa konfigurasi suplai daya dan variasi beban. Hasil uji laboratorium didapatkan tegangan jatuh pada setiap skenario konfigurasi dan variasi beban. terdapat 2 skenario konfigurasi yang mengalami tegangan jatuh melewati standar IEC (+/-5%). Upaya perbaikan dilakukan pada semua skenario salah satunya skenario 3 konfigurasi suplai daya yaitu closed bus (dua generator thruster+satu diesel generator). Metode perbaikan dengan perhitungan penambahan kapasitor diterapkan pada beban bow thruster 1 dan 2, masing-masing sebesar 194.48 volt. Upaya ini meminimalkan tegangan jatuh yang terjadi pada bow thruster 1  5,5 % turun menjadi 2,7595 %, bow thruster 2 dari 5,5% turun menjadi 2,7595 %,

Referensi

American Bureau of Shipping, 2013. Guide for Dynamic Positioning Systems.

Arbi, S., 2017. Analisis Stabilitis Tegangan dan Frekuensi pada Microgrid AC Terhubung DG pada Mode Grid Connected dan Islanding. Fak. Teknol. Elektro Inst. Teknol. Sepuluh Nopember.

Asy’ari, H., 2011. Perbaikan Jatuh Tegangan dan Rekonfigurasi Beban pada Panel Utama

Prambanan 5.

Berlianti, R., 2015. Analisis Motor Induksi Fasa Tiga Tipe Rotor Sangkar Sebagai

Generator Induksi Dengan Variasi Hubungan Kapasitor Untuk Eksitasi. J. Nas. Tek. Elektro 4, 110–119. https://doi.org/10.20449/jnte.v4i1.135

Dharamjit, D.K, T., 2012. Load Flow Analysis on IEEE 30 bus System 2, 6.

Erhaneli, A.R., 2013. Pengaruh Penambahan Jaringan Terhadap Drop Tegagan Pada

SUTM 20 kV Feeder Kersik Tuo Rayon Kersik Tuo Kabupaten Kerinci.docx.

Herdzik, J., 2013. Problems of propulsion systems and main engines choice for offshore

support vessels 6.

Hermanto, Farid, sukmadi, 2013. Analisis Jatuh Tegangan dan Arus Hubung Singkat Pada

Jaringan Tegangan Menengah PT RUM.docx.

Holvik, J., 1998. Basics of Dynamic Positioning. Presented at the Dynamic Positioning

Conference, Dynamic Positioning Comitee, houston, p. 10.

Li, T., 2013. DP systems for offshore vessel positioning in deep water. Fac. Sci. Technol.

Univ. Stavanger.

Sumanto, 1995. Motor Listrik Arus Bolak Balik.docx. jakarta.

Sutisna S, E., Mulyatno, I.P., Jokosisworo, S., 2017. Analisa Kekuatan Struktur Main Deck Sebagai Penumpu Towing Winch Pada Kapal OSV. Go Perseus Dengan Menggunakan Metode Elemen Hingga.

Wahyudianto, M.F., Sarwito, S., Kurniawan, A., 2016. Analisa Tegangan Jatuh pada Sistem

Distribusi Listrik di Kapal Penumpang dengan Menggunakan Metode Simulasi. Fak.

Teknol. Kelaut. Inst. Teknol. Sepuluh Nop. 5, 5.

wahyudy, F.R., Sarwito, S., Kurniawan, A., 2016. Analisis Arus Starting Transformator

Pada Pengoperasian Container Crane di Pelabuhan.docx.

Diterbitkan

06-10-2022

Cara Mengutip

Sarwito, S., Sanuri, S., Zaman, M. B., Soedibyo, Kusuma, I. R., & Prasetyawan. (2022). ANALISA GANGGUAN TEGANGAN JATUH PADA SYSTEM KELISTRIKAN TERTUTUP KAPAL DYNAMIC POSITIONING DENGAN SKALA LABORATORIUM. Prosiding Seminakel, 58–62. Diambil dari https://prosidingseminakel.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/115

Terbitan

Bagian

Komisi C4